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钢水包使用过程中存在的问题分析-- 推荐十大正规网赌平台

铁水包包底抗侵蚀性差

耐材侵蚀分为物理侵蚀和化学侵蚀,物理侵蚀是指耐材受到冲击和其他机械作用的侵蚀; 而化学侵蚀是指耐材在高温载荷的作用下,其温度场及应力场的变化对耐材的侵蚀。钢水包包底主要是物理侵蚀。钢水包在使用过程中,包底工作层抗侵蚀性、抗冲击性较差,在高温钢水冲击与侵蚀下,出现较大面积的耐材脱落现象,脱层厚度为100 mm~150 mm.脱层部位多集中于钢水冲击位置(如图2所示) ,给钢水包安·全使用带来大隐患。

钢水包透气砖与包龄不同步

狭缝式透气砖因供气可调范围大,抗侵蚀性能好等优点,被广泛应用为炼钢工序的底吹元件。但是,底吹透气砖性能的优劣直接影响钢包底吹效果及使用情况,钢包在线全程底吹过程中,时常有底吹不开、透气量小、透气性差的现象发生,导致钢包被·迫下线,影响钢包包龄,造成透气砖与钢包寿命不同步。

 钢包下线停用不及时

由于没有专门用于测量包底的设备,包况(包底、包壁、透气砖、水口座砖) 的侵蚀全部由热修滑板工凭经验和空包重量(带包盖) 进行判断。由于热修工之间的水平存在差异,每个钢包的状况也不尽相同,且钢包在热态下,热修工处于钢包的炙烤之中,也不易观察,时常导致判断失误,从而出现钢包停用时间过早或过晚的现象。钢包停用过早,影响钢包寿命; 钢包停用过晚,会存在钢包事故隐患。

改进措施

 钢水包包底修砌工艺的改进

改进前,浇注料包包底冲击区采用浇注料(高铝料) 振捣或浇注后比包底高出 100 mm,呈坡状形态。在使用过程中,由于长期受到钢水的冲刷、侵蚀,非常容易在冲击区部位出现凹坑,造成包底薄,埋下事故隐患。

改进后,采用包底冲击区部位预埋机压预制冲击块的修砌形式,代替原有坡状高铝料,预制块成分为镁碳质,冲压强度为1700 N。施工方案: 在包底浇注完300 mm 的浇注料后,将预制冲击块固定好后,镶嵌在包底冲击区,然后再浇注300 mm 厚的浇注料,周边用振动棒振实。施工完毕后,冲击区预制块高出包底 150 mm。

钢包包底修砌工艺改进前、后的效果对比如图3 所示。


 对透气砖的改进

针对透气砖透气性差、使用寿命与钢包包底不同步的情况,主要采取以下措施: ( 1) 增加透气砖狭缝数量,由原来的 20 条增加到 36 条; ( 2) 将透气砖狭缝的宽度由 0.13 mm 增·大到 0.20 mm; ( 3) 将原有透气砖砖芯的材质由刚玉质改为铬刚玉质。

通过改进透气砖狭缝和材质工艺,提高透气砖透气性和使用寿命,经过与透气砖厂家共同研究,制定出透气砖砖芯理化指标作为定期检验的依据,具体理化指标见表 4底吹透气砖芯理化指标

浇注料包停用不及时的改·善

增加测量尺对包底、透气砖厚度的测量,减少凭经验判断的误差。针对浇注料包停用不及时的现象,设立一个合理测量包底的设备( 挡火板和测量标尺) ,以减少甚至杜绝钢包停用过早或过晚的现象,消·除对生产的影响,使钢包的停用做到安·全、合理,达到钢包停用的zui佳状态。


技术方案: 对包龄≥70 炉的或者有特殊情况的浇注料包,bi须组织当班人员对包底和两个透气砖的zui低点进行zui少一次的测量。测量前,bi须用大氧管将包底和两个透气砖处粘附的废钢渣吹扫干净(禁止点火) ,吹扫透气砖的同时接好氮气反吹。

参照标准: 包底≥300 mm,透气砖≥250 mm,包壁≥130 mm,带包盖( 无包沿) ≥46.5 t。

测量尺尺寸: 测量包底按照 2 700 mm 长度设计,测量透气砖按照 2 750 mm 长度设计。

4 改进效果

(1) 通过采取在包底镶嵌冲击块的措施,使得浇注料钢包在使用过程中耐钢水冲刷、侵蚀程度加大,冲击区出现凹坑现象减缓。

(2) 透气砖耐侵蚀程度有了很大提高,并且透气量达到转炉底吹要求,使用寿命能够达到与包龄同步。

(3)通过对使用测量设备前、后下线钢包的残厚测量数据进行对比,可以看出: 使用测量设备后,下线钢包的残厚更加符合浇注料包的下线标准要求(包底厚度280±20 mm,透气砖厚度160±20 mm),有·效降低了钢包停用过早或过晚的出现频率,消·除了对生产的影响,使得钢包停用更为安·全、合理,达到一个zui佳的经济包龄,并且通过对拆包后残厚数据的测量发现,利用测量尺测量的数据与规定残厚数据更加吻合。

(4) 浇注料钢包整体包龄从原有平均80炉左右的较低水平提高到现在的平均100炉以上的较高水平,zui高包龄达到了125 炉。


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